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船用汽輪循環泵的改進設計原理及效果

2017/3/11 15:02:54 點擊數:4388
船用汽輪循環泵主要由汽輪機、減速器和循環泵(bèng)三大部件組成。汽輪機聯帶減速器驅動(dòng)循環水泵工作,將船外的海水吸入主(zhǔ)冷凝器和主機滑油冷卻器使工質冷卻。另外,當機爐艙破(pò)損漏水時,該泵作為應急(jí)排水(shuǐ)泵,將船艙內的積水排出船外。     汽輪機由轉子和殼體組成,轉子安(ān)裝有葉片、減速(sù)器小齒輪及向各軸承提(tí)供潤滑油的齒輪油泵(bèng)等部件。殼體上裝有噴嘴箱、速(sù)關閥、第一輔助閥、第二輔(fǔ)助閥、隔板、汽輪機密封裝(zhuāng)置、支持軸承和止推軸承等。     減速器亦由轉(zhuǎn)子和殼體組成(chéng),轉子安裝有減(jiǎn)速器大齒(chǐ)輪、測速裝置、支持軸承和止推軸承等部件。殼體還安裝有滑油冷(lěng)卻(què)器等部件。     循環泵仍由(yóu)轉子和殼體(tǐ)組(zǔ)成,轉子上安裝有泵輪(即工作輪)、橡(xiàng)膠支持軸承等部件。為了檢修方(fāng)便,殼體由兩半組成,垂直中分麵用螺栓固定,殼體(tǐ)包括泵殼、第一半導向器、第二半導向器、泵蓋、進水部分(fèn)等部件。 2改(gǎi)進(jìn)設計的提出     2.1原汽輪循環(huán)泵的汽輪機調(diào)速由(yóu)速關閥(fá)控製一個噴嘴,第一輔助閥控製兩個噴嘴,通過(guò)這兩閥可以完成泵的各運(yùn)行工況。第二輔助閥控(kòng)製三個噴嘴,用於超負荷或當汽輪機蒸汽參數降低時打開使用,也可將它作為備用閥。由於上述(shù)三閥都是手動閥,因而不僅工作量大,而且還難以實現自動控製。為了解決該問題,將速關閥改為自控閥,增加調節閥的作用,另兩閥不改。經過運行發現該項(xiàng)措(cuò)施仍存在兩個問(wèn)題:一是速關閥口徑較(jiào)大,在(zài)小開度狀態(tài)下,很容易自動關死;二是對閥門的控製較(jiào)分散,當船在倒車時,要手動開啟一個(gè)輔助閥(fá)進行控製,這樣就不能完全實現正、倒車的自動控製(zhì),所以還需要再進一步改進。     2.2原(yuán)泵上的冷油器換(huàn)熱管容易破(pò)損(sǔn),在接頭處易脫開。     2.3原循環泵的兩個滑動軸承為橡膠軸承。由於(yú)加工工藝落後,橡膠與銅鑄件(jiàn)粘接性能差(chà),製造中成品率極低,這(zhè)需要改進(jìn)設計。     2.4原汽輪機上端支持軸(zhóu)承(chéng)存(cún)在供油量不足的情況,供油性能有待在改進設計中得到改善。     2.5根據設備研製任務書所述:該泵在軸係轉速為260r/min時,發現一橫向振動共振峰值,而在其轉(zhuǎn)速下,同時發現泵軸(zhóu)振動較強烈,使該泵難以正常工作,這需要在改進設計(jì)中找出原(yuán)因(yīn),予以解決。     2.6為提高運(yùn)行性能,增加了電動油泵,在(zài)機組啟動時和停機後使用。     2.7另外(wài),對某些部件的加工工藝需(xū)要改進,以進(jìn)一(yī)步提高汽(qì)輪循環泵的運行性能。     3改進(jìn)設計(jì)     3.1電動調節(jiē)閥的改進設計     首先改進設計了噴(pēn)嘴(zuǐ)箱,使原速關閥不(bú)再直接控製噴嘴,隻起主汽閥和速關閥的作用,它能手動開(kāi)關和自動、手動速關,取消了其調速功能;原速關閥控製的一個噴嘴和第一輔助(zhù)閥控製的兩個噴嘴由新(xīn)設計的電動調節閥控製。原第二輔助閥仍然保留,稱為輔助閥,作用不變。     新設計的電動調節閥由電動執(zhí)行機構(gòu)驅動,通過(guò)變(biàn)速齒輪減速,由(yóu)大小閥組合的(de)閥門的閥杆作水平方向移(yí)動,使閥門開閉,起到調節汽輪機的(de)進汽(qì)量的作用。在小開(kāi)度進汽(qì)時,小閥優越的調控能力得以充分發(fā)揮。電動執行機構設(shè)有就地手輪,可以就地手動控製電動調(diào)節閥,還設(shè)有電控箱,可以遠距離電控電動調節(jiē)閥,也(yě)可以通過集(jí)控(kòng)室的微機對電動調節閥進行自動控製。該電動調節閥的調控(kòng)功能可完全滿足主汽輪機(jī)組正、倒車各工況的要求,因此汽輪循環泵實現了啟動、運行和(hé)停(tíng)機(jī)的(de)自動化。     3.2冷油器換熱管問題的解決     首先對冷油器換熱管容易破損的原(yuán)因進行了分析,認(rèn)為主要原因是由於B30管在生(shēng)產(chǎn)加工、安裝過程及運輸(shū)過程中與其它零部件磨擦、撞擊、碰傷,在安裝後運行中與海(hǎi)水(shuǐ)長期接觸,海水的汙染物會(huì)滯留在被損傷(shāng)的凹痕裏(lǐ),在海水的作用下形成電化學腐(fǔ)蝕,使B30管的損傷處越來越薄,以至最後破裂。因此製(zhì)訂了具體要求,即要求製造(zào)廠按技術要求進行生產、安裝和運輸,盡(jìn)量避免(miǎn)此類事情發生。     冷油器換熱管的(de)接頭易脫開,經分析是脹管的質量問題。經大量嚴格的試驗及計算將脹管力控製在一定的範圍內,使脹管既能做到密封,又(yòu)不使接頭(tóu)處脫開,使管子(zǐ)保持在原強度範圍內,不致脹裂。
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